【演讲】(演讲20分钟,评委点评等10分钟)

个例演讲①
公司名称 :日东电工(上海 松江)有限公司
Nitto Denko(shanghai Songjiang)Co.,Ltd.
发表者 :安全课 课长 郁 春风(Yu Chunfeng)
主题 :日东电工(上海松江)有限公司 安全活动:不安全行为扑灭!!
为实现所有灾害为零,在分析职场特点和过去灾害的基础上,把扑灭不安全行为作为我们的目标。
如何让职场全员消除不安全行为,我们制定了从提高意识和能力着手,创造安心、安全职场的安全活动计划。
在提高意识方面,我们开展了多方面的活动,一个是贯穿于日常的PKTNS活动,在规范日常基本行为的同时形成良好意识;一个是NLSR渗透活动,不仅自己守护规则,而且提醒他人守护规则,相互帮助共同养成良好意识;还有是全员参与的风险评价活动,使每个人都能知道和理解职场中的安全风险,具备安全风险的意识。
提高了意识还要有正确处置的能力,我们通过No Touch活动的继续开展,从原理原则入手实施设备的安全改善,既提高了我们的改善能力,也使得我们的作业更安全了,即使不接近危险源就可以作业了,从而避免了不安全行为。此外,我们改进了日常的KYT活动方式,把纸面上的KYT活动,改进为在现场、看现物、确认现实的KYT活动,进一步提高大家正确处置的能力,并形成统一的认知。
仅仅提高意识和能力,如果没有持续的热情,可能难以长久。为能够长久维系,我们也开展提案表彰等的活性化活动。另外,我们也展开到进入职场的外来人员,通过对话式的安全预知活动,防范不安全行为,确保安全。
通过本次安全活动,扑灭了职场内的不安全行为,实现了所有灾害[0]。我们将继续结合职场内每个人的意识和能力情况,进行针对性地训练,使每个人都能够把杜绝安全行为变成为自己自然而然的行动。

个例演讲②
公司名称 :广州松下空调器有限公司
Panasonic Appliances Air-Conditioning (Guangzhou) Co., Ltd.
发表者 :大型机组立课 系长 罗 勇(Luo Yong)
主题 :通过自主革新与实践,构筑中级圆柱柜机高效生产线
2020年在中国市场上圆柱形柜机急速增加,松下空调针对圆柱形中高级系列进行研发、生产和销售,新型圆柱柜机不仅有全新的外观设计、双风道送风等各种各样的新功能搭载。
因为有新功能的搭载与过去相比,部品点数更多,作业也更复杂,高品质的保证也非常困难,特别在量产初期,用过去的生产线生产,生产低低、制造损失和品质不良多,不能满足目标,因此进行生产线体的革新活动,通过运用IE改善的手法实现一切浪费的消减和制造流程的标准化,通过全员的努力,量产开始后三个月与初期相比,取得生产能力15%UP,工程不良低减1%以下的巨大成果。现在每天都有发生新的课题发生,为了能够将全新的、高品质的松下商品送到客户的手中,将继续带领团队不断的参与改善取组活动。

个例演讲③
公司名称 :柯尼卡美能达商用科技(无锡)有限公司
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES(WUXI) CO.,LTD
发表者 :制品生产部 组长 顾 玉家(Gu YuJia)
主题 :工业打印机3K作业的改善
在安全确保的前提下,进行省力化的改善。柯尼卡美能达商用科技(无锡)有限公司,简称BMWX。
主要生产商用和工业用印刷机,以及黑白和彩色复合机等相关的组件。
为给客户提供优质的产品,也为了让员工能够轻松的完成工作。
BMWX在产品设计阶段就考虑到了削减3K的作业,这个活动也同时展开到了组装阶段。
1、对于超重的部品,改善的着眼点,如何让员工抬升作业重量接近为“0”
2、对于尺寸大的部品,改善的着眼点,如何让员工搬运过程省力化
3、对于高处的作业面,改善的着眼点,如何能确保员工安全并且不勉强的作业
4、对于低处的作业面,改善的着眼点,如何能确保员工安全和轻松的工作
整个改善活动中改善物设计是一次艰辛的历程。
从方案的设想到实现的过程,期间遇到了很多课题。
我们在困难中学习、试错,纠正,最终达到预期的效果。
今后我们会将此次改善的经验,水平展开到全公司、全据点,从而为集团事业的发展作出相应贡献。

个例演讲④
公司名称 :欧姆龙(上海)有限公司
OMRON(Shanghai)Co.,Ltd.
发表者 :制造二部 制造领班 金 晶(Jin Jing)
主题 :自动化设备效果最大化的实现-制造领班自主IE改善活动
欧姆龙(上海)有限公司(OMS)是欧姆龙控制类机器的主力工厂。我们采用细胞化生产方式对应使用于自动化控制类机器的2万种以上的产品的高效率生产。在导入自动化设备对应人工成本上升、劳动人口减少的推进路程中,出现了设备导入后未能达成目标生产量的新课题。并且设备导入的数量逐年增长,工程师的负荷也一直在加重。
因此自FY20起开始了由制造领班所主导的自动化设备导入产线的IE改善活动。由于OMS的产线是人和机器协作的产线,制造领班倾听了作业员的心声,通过情报化工具把握设备稼动率从而对目标生产量未达成的原因进行了分析。虽然着手对产量影响较大的段取进行了改善,但是仅动作改善其效果仍然不足,若要进行自动化设备导入那么又要面临超额的投资。对此、制造部门将KARAKURI的活用作为全新的挑战进行了研讨。通过构想·试作等摸索、最终用KARAKURI的手段实现了段取时间的短缩,达成了目标生产量。
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